Stepper মোটর ধাপ হারিয়ে কারণ এবং সমাধানের

Nov 07, 2017একটি বার্তা রেখে যান

Stepper মোটর ধাপ হারিয়ে কারণ এবং সমাধানের


এই কাগজ অর্থনৈতিক CNC মেশিন প্রক্রিয়ার মধ্যে হারিয়ে মোটর পদক্ষেপ পদচিহ্নের কারণ ব্যাখ্যা, এবং এগিয়ে রাখে

সংশ্লিষ্ট সমাধান স্টেপার মোটর এবং ড্রাইভ সার্কিটটি খোলা-লুপ সিএনসি সিস্টেম দ্বারা গঠিত, কারণ এর সহজ কাঠামো, কম দাম এবং নির্ভরযোগ্য কার্যকারিতা, ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক CNC মেশিন টুল ব্যবহার করা হয় এবং চীন এর মেশিন টুল শিল্প প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। স্টপার মোটর প্রায়ই হয় সুনির্দিষ্ট পজিশনিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাই নিশ্চিত করুন যে মোটর খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ধাপ না হয়।


ধাপ নিস্তব্ধ এবং এর ক্ষতি

যখন স্টপার মোটরটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, একটি নিয়ন্ত্রণ নাড়ি পরেন , এবং এটি একটি পদক্ষেপের কোণ সরানো হয়, যেটি এক ধাপ এগিয়ে । যদি নিয়ন্ত্রণ নাড়ি অবিরত ইনপুট হয়, তাহলে মোটর একটানা ঘোরাবে। ধাপে ধাপে মোটরটি ধাপে ধাপে ধাপে ও ধাপে অন্তর্ভুক্ত করে চিপ। যখন পদক্ষেপটি হারিয়ে যায় তখন রটার দ্বারা অগ্রসর হওয়া ধাপগুলি সংখ্যাগুলি ডালের সংখ্যা কম । ধাপে ধাপে, রটার দ্বারা অগ্রসর হওয়া ধাপগুলির সংখ্যা স্পন্দিত হওয়ার সংখ্যা বেশি। এক ধাপের পিচগুলির সংখ্যা হারিয়ে গেছে এবং ধাপে skip রান সংখ্যা একটি পূর্ণসংখ্যা একাধিক সমান। যখন পদক্ষেপ হারিয়ে গুরুতর হয়, রটার একটি অবস্থান বা vibrating একটি অবস্থান কাছাকাছি থাকবেন.পৃষ্ঠা এড়িয়ে চলা আরও গুরুতর, মেশিন overshoot করা হবে। খোলা লুপ ফিড সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ , তার কর্মক্ষমতা সরাসরি সিএনসি সিস্টেমের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে। মোটর পদক্ষেপ সিঁড়িতে সিএনসি সিস্টেম এবং নিয়ন্ত্রণ সঠিকতা স্থিতিশীলতা প্রভাবিত , সিএনসি মেশিন সঠিকতা হ্রাস প্রভাবিত


পদক্ষেপ কারণ এবং সমাধানের আউট

1. রটার সংবৃদ্ধি stepper মোটর এর ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্রের তুলনায় ধীর

রোটার টর্কে স্টপিং মোটর ঘূর্ণনশীল চুম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে দরিদ্র, অর্থাৎ, কম্যুনিটির চেয়ে কম

গতি, পদবিন্যাস মোটর পদক্ষেপ হারাবে। এটা কারণ মোটর ইনপুট শক্তি অপর্যাপ্ত, এবং পদবিন্যাস মোটর দ্বারা উত্পন্ন synchronizing ঘূর্ণন সঁচারক বল রটার গতি stator চৌম্বক ক্ষেত্রের ঘূর্ণমান গতি অনুসরণ করতে পারে না , কারণ খতম পদক্ষেপ। স্টেপিং মোটর গতিশীল আউটপুট ঘূর্ণন ঘূর্ণন ক্রমাগত অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি হিসাবে হ্রাস , ফ্রিকোয়েন্সি তুলনায় বেশী যে সব অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি হারিয়ে steps.This ধাপে ধাপে ধাপে মোটর টর্কে অপর্যাপ্ত এবং ড্র্যাগ ক্ষমতা যথেষ্ট নয় যে নির্দেশ করে ।

সমাধান: ①stepper মোটর নিজেই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক torque.To অর্জন এড়াতে, ড্রাইভ বর্তমান রেট বর্তমান পরিসীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যখন ঘূর্ণন সঁচারক বল উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা অপর্যাপ্ত হয়, ড্রাইভিং সার্কিট ড্রাইভিং ভোল্টেজ সঠিকভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে; একটি বড় টর্চ পদবিন্যাস মোটর ব্যবহার। stepper মোটর overcomimg ছোট ঘূর্ণন সঁচারক বল কমাতে। এটি অর্জন করার জন্য, মোটর অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি সঠিকভাবে আউটপুট ঘূর্ণন সঁচারক বল বৃদ্ধি করার জন্য হ্রাস করা যেতে পারে; আরও দ্রুততা সময় সেট করা হয় যাতে রটার যথেষ্ট শক্তি পায়


2. রটারের গড় গতি স্ট্যাটর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের গড় ঘূর্ণন গতির চেয়ে বেশি

রটারের গড় গতি স্ট্যাটর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের গড় ঘূর্ণন গতির চেয়ে উচ্চতর, এই সময় স্ট্যাটরটি রটার ধাপের এক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় থাকে এবং রটার খুব বেশি সময় ধরে শক্তি পায় ধাপে প্রসেস যাতে স্টপ মাপ আউটপুট ঘূর্ণন সঁচারক বল বৃদ্ধি, যার ফলে মোটর stepping এড়িয়ে যেতে পারে। যখন ধাপে মোটর ব্যবহৃত প্রক্রিয়া চালানো চালানো হয় ঊর্ধ্ব এবং নিচে, এটা সহজ একটি পদক্ষেপ স্খলন ঘটনাটি উত্পাদন কারণ টর্চ প্রয়োজন লোড ডাউন সরানো হিসাবে মোটর জন্য হ্রাস করা হয়।

সমাধান: স্টপার মোটর এর আউটপুট ঘূর্ণন ঘোরানোর কমানোর জন্য Stepper মোটর ড্রাইভ বর্তমান হ্রাস।


3.চালিত মোটর এবং লোড অস্থির বিদ্যমান

স্টেপার মোটর এবং লোড অস্তিত্বের অস্তিত্ব হিসাবে, মোটর কাজ শুরুতে এবং অবিলম্বে বন্ধ করতে পারবেন না , কিন্তু শুরু সময়ে ধাপটি হ্রাস করুন, এবং স্টপ এ পদক্ষেপ এড়িয়ে যান।

সমাধান: একটি ত্বরণ এবং দমন প্রক্রিয়া দ্বারা, যে, একটি নিম্ন গতিতে শুরু হয়, এবং ধীরে ধীরে একটি গতির অপারেশনকে দ্রুতগতিতে ধীরে ধীরে স্টপ বন্ধ করে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে হ্রাস করুন। স্টপ ড্রাইভ সিস্টেম সঠিক অপারেশন।


4. ধাপে মোটর অনুনাদ উত্পন্ন

রেজোন্যান্স এছাড়াও ধাপের একটি কারণ। যখন stepper মোটর ক্রমাগত অপারেশন হয়, নিয়ন্ত্রণ নাড়ি এর ফ্রিকোয়েন্সি মাপের স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সি সমান হয়, অনুনাদ ঘটবে। একটি নিয়ন্ত্রণ পালস সময়ের মধ্যে, কম্পন হয় সম্পূর্ণরূপে সংযত হয় না, পরের নাড়ি আসতে, তাই অনুনাদ ফ্রিকোয়েন্সি ডাইনামিক ত্রুটি কাছাকাছি সর্বাধিক এবং ধাপে ধাপে মাপ আউট হতে হবে।

সমাধান: স্টেপার মোটর ড্রাইভ বর্তমান কমাতে উপযুক্ত; মাইক্রো-স্টেপ ড্রাইভ ব্যবহার; যান্ত্রিকসহ ডাম্পিং পদ্ধতি ব্যবহার করুন

স্যাঁতসেঁতে পদ্ধতি। উপরের পদ্ধতিটি কার্যকরভাবে মোটর ঘনত্ব নিষ্কাশন করতে পারেন, ধাপে হারিয়ে প্রপঞ্চ এড়ানোর জন্য।


অনুসন্ধান পাঠান

whatsapp

ফোন

ই-মেইল

অনুসন্ধান